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滑動軸承在運轉過程中易出現(xiàn)對中偏差
2014-07-01 09:35:04 775
HRB軸承在運轉過程中易出現(xiàn)對中偏差,特別是振蕩較大的設備中更為嚴重。導致滑動軸承 運轉出現(xiàn)對中偏差的原因要從兩方面考慮,內(nèi)部軸承因素和外部環(huán)境因素,相比較而言軸承的內(nèi)部因素要重要一些。當軸承出現(xiàn)對中誤差時,要及時查出原因并且進行有效調整,故障因素可參看以下分析:
第一,內(nèi)部因素,軸承和軸的狀況:
1.軸承座底部固定孔深度不一樣,深度不同并不會影響安裝。但安裝后,隨著振蕩,螺母吃力程度會發(fā)生變化,最終牽扯HRB軸承固定高度,導致一端軸承對中位置發(fā)生變化
2.軸的材質質量差,當收到負載時,軸會出現(xiàn)不同程度的彎曲現(xiàn)象,導致HRB軸承對中發(fā)生位移。
3.設備結構設計不合理,軸的兩個支撐點距離過遠,也易引發(fā)HRB軸承對中偏差。
第二,外部因素,外部的工作環(huán)境。
1.設備加工物質發(fā)生變化,導致軸承受的負荷瞬間增大。此時,軸的固定HRB軸承所受影響嚴重,易出現(xiàn)位移
2.顆粒性物質侵入軸承,長時間運轉也會導致HRB軸承出現(xiàn)對中偏差。因此,盡量保持設備外部的工作環(huán)境
3.HRB軸承潤滑劑的添加量要保持平衡,并且所用品牌盡量一致。
現(xiàn)代化鉆探部門在中國發(fā)展比較晚,但鉆探機械在中國的起點很高發(fā)展速度快。鉆探機工作分為倆個部分,一是對巖體進行開鑿,二是取出深層礦物樣。由于中國地大物博,待開發(fā)礦藏多,物探部門得到了國家政策的支持,直接帶動了鉆探機械的飛速發(fā)展。當前中國鉆探機的鉆探深度可從2米到15500米,這開采深度不斷加深的過程中日本進口軸承起著關鍵的作用。
中國鉆探設備發(fā)展于11世紀,當時主要是以人力開鑿為主,基本不具備現(xiàn)代化機械化的特征。直到上世紀五十年代中國自主研發(fā)了機械與液壓結合的新型鉆探機,改寫了中國鉆探機械的空白。自上世紀70年代后,為了提高鉆探機性能,能夠適應高硬度金剛石的鉆探,轉動部件采用了7002CTYNDBLP4軸承、35TAC72B軸承等高轉速高精度日本進口軸承產(chǎn)品。高性能軸承部件的更換,使鉆探機液壓化程度得到了提高,鉆具轉數(shù)達到了2400-3000轉/分,同時鉆探效率也大幅度提高。
20世紀80年代,中國鉆探機又進入了一個新的發(fā)展階段。采用了日本進口軸承等高性能轉動部件,使鉆探機由機械與液壓結構變成了全液壓鉆機,具備了連接機動性強,操作集中省力,扭矩和轉數(shù)變化范圍大等特點,普遍得到研制與應用。